在盘州市贵州邦达能源开发有限公司老洼地煤矿,几台标准化液冷储能方舱整齐排列,整套小型储能电站24小时平稳运转。通过智能系统实时监测矿井用电负荷,这座“电力蓄水池”全天候储备应急电能,为井下通风、瓦斯抽放、排水等核心安全设备筑起坚固的供电“第三道防线”。
谈起储能电站带来的改变,老洼地煤矿矿长屠文涛感触颇深。此前矿区曾遭遇极端天气叠加设备故障,双回路全线断电,井下核心安全设备全部停运,矿井被迫停产三天,直接经济损失高达2000万元。
“以往突发断电后,柴油发电机需要数十分钟才能启动,这段空白期就是最大的安全漏洞,现在有了储能设备,哪怕双回路全部断电,井下核心设备也能稳定运转,彻底打消了我们的安全顾虑。”屠文涛说。
2025年,老洼地煤矿主动投入1250万元,仅用4个月就完成5兆瓦/10兆瓦时应急储能电站的建设、验收与投运。系统搭载定制化EMS智能电源管理平台,实现全自动无人值守运行,外网失电时可毫秒级响应,1分钟内完成孤岛切换,快速重启井下安全设备。“自动报警、自动供电、自动监测,24小时紧盯通风、瓦斯工况,异常即时预警,现在井下作业安全系数大幅提升。”煤矿机电队长侯文飞坦言,储能系统投运后,矿井安全管控实现质的飞跃。
相较于传统柴油机组“纯消耗、零收益”的弊端,该储能电站创新“平急两用”运营模式,实现安全与效益双向赋能。屠文涛算了一笔账:“储能电站每日预留60%电量用于应急保供,剩余40%电量参与峰谷电价套利,根据天气工况灵活启停,昼夜错峰充放电。截至目前,项目套利收益已超90万元,预计8年即可收回全部投资,有效对冲了煤价下行带来的经营压力。”
与此同时,零排放的磷酸铁锂储能系统全面替代高污染柴油机组,使用寿命超10年,彻底破解传统设备污染大、损耗高的难题。依托稳定的储能电力,煤矿还将新增40台电动重卡及配套充电桩,同步推进产能从60万吨扩建至120万吨,为产业升级夯实能源基础。
煤炭是贵州工业经济稳定运行的“压舱石”。地处乌蒙山区的贵州,多数煤矿地质结构复杂、瓦斯含量高,高瓦斯突出矿井占比大,严苛的安全生产条件对供电稳定性提出极高要求。
长期以来,省内煤矿普遍采用“双回路电网+柴油发电机”的传统供电模式,难以抵御暴雨、滑坡、凝冻等极端天气引发的双回路断电风险,柴油机组启动滞后、运维成本高、污染严重等问题,成为煤矿安全稳产、推进“富矿精开”的核心堵点。
为补齐矿山供电短板、筑牢安全生产底线,依托省级专项扶持政策,贵州大力推广煤矿小型模块化储能电站建设,打造“外网双回路+储能应急站”三重供电安全体系。如今,盘州老洼地煤矿、仲恒煤矿等一批储能项目落地投运,以毫秒级应急保供、平急两用创收、绿色低碳转型的多重优势,为贵州煤炭产业高质量发展注入科技动能。
同样尝到储能赋能甜头的,还有贵州紫森源集团旗下的仲恒煤矿。作为省内首家布局应急储能的民营矿井,该矿曾深陷供电安全困境。为提升供电保障能力,企业此前已投入2000万元升级双回路供电线路,但极端天气引发的同步断电风险始终无法根除。2024年,矿井因供电不稳引发12次瓦斯超限事故,最高瓦斯浓度超标16%,累计罚款近300万元,不仅造成巨额经济损失,更严重威胁井下职工生命安全、损害企业经营口碑。
为了解决供电问题,仲恒煤矿自筹500万元建设5兆瓦应急储能电站,于2025年7月27日正式投运。项目投用前三天,恰遇突发双回路全线停电险情——整套储能系统仅用33秒就完成电力切换,快速重启瓦斯抽采、主通风机等关键设备,井下瓦斯浓度迅速回落至安全范围。“柴油发电机十几分钟的启动空档,足以造成瓦斯大量积聚,如遇危险,后果不堪设想。”生产矿长杨舟说,满电状态下的储能电站可保障井下核心安全设备持续运行3小时,为人员撤离、电网抢修预留充足黄金时间。
依托贵州省煤矿储能专项奖补政策,仲恒煤矿成功申报140余万元财政补贴,进一步降低技改成本。自投运以来,仲恒煤矿稳产稳销,实现瓦斯超限“零发生”,安全管理从“事后抢险”彻底转向“事前设防”。不仅如此,储能系统常态化参与峰谷套利,至今已创收50余万元,同时全面替代柴油机组,每年节省大量燃油、运维、人工成本,经济效益持续凸显。
近年来,贵州紧扣煤炭产业智能化、绿色化升级目标,出台专项扶持政策,设立最高200万元的储能项目奖补资金,大力推广适配矿区复杂工况的小型液冷储能项目。这类模块化储能电站无需大幅改造原有配电系统,占地小、建设快、安全性高,精准适配中小型煤矿发展需求。
碳索储能网 https://cn.solarbe.com/news/20260716/50026032.html


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